生产车间设备改造总结(推荐五篇)

生产车间设备改造总结(精选5篇)

生产车间设备改造总结 篇1

1.20xx年上半年电气修理费用分析

1.1 复合肥产品部电气领料共74.8569万元,其中未按技改订单号出库的技改物资39.0366万元占比52%,电机维护检修16.1386万元,照明维护检修6.4862万元,电气元件更换3.2341万元。

1.2氮肥产品部电气领料共97.6636万元,其中未按技改订单号出库的技改物资45.3784万元占比46%,电机维护检修18.2664万元,照明维护检修8.5374万元,电气元件更换15.1328万元。

1.3电机外委修理费用共计9450元

降低费用措施:

1.目前公司现场灯具主要以老式金卤灯、荧光灯、节能灯为主,灯具功率大照度低,部分装置照度不够,并且由于灯具质量与线路老化,导致照明维护费用、电费及人工维护成本居高不下。建议选一套装置开展绿色照明技改方案,根据夜间工作要求重新安排灯具亮度及位置,原有灯具全部更换为LED灯具,经过现场实测在相同照度的情况下LED灯具省电60%-70%,改造完成后节省下来的电费与绿色照明改造单位分享,分5-7年付清全部费用。

2.由于东厂区现场环境比较恶劣,现场使用的变频器故障率较高,更换变频的费用5万元,目前我们已将水溶肥计量称变频器迁改到锅炉配电室,效果良好。其他变频器正逐步进行整改。

3.电机轴承领用费用较高(20.0274万元), 主要是由于更换轴承的主要依据是使用周期及经验判断,没有按规范和测量数据进行更换。

2.设备管理方面的问题

2.1电气各类台账22个,种类繁多,班组之间的台账存在差异,下一步计划进行合并和补充,统一台账管理标准,并每月进行检查和考评。

2.2配电室原有照明为荧光灯管,日常维护费用较高并经常损坏,部分荧光灯管更换为节能灯,既不美观照度也明显不够,下一步计划进行统一整改。

2.3 之前配电室管理没有统一的标准,管理混乱。目前重新修订《配电室管理制度》,已经开始试运行。

2.4 安全用电管理制度欠缺,重新修订《临时用电管理制度》,并根据水富相关管理制度新增《供用电管理制度》和《用电安全管理制度》。

生产车间设备改造总结 篇2

来到怀化电务段车载设备车间实习已经快九个月的时间了,在这九个月的时间里,我学到了很多在学校里没有学到的知识,也明白了很多事情,这对我们即将正式步入社会大的学生来说,是一份很大的精神财富。

开始的时候我对所有的设备什么都不敢动,能做的只能是力所能及的事情,帮着师父们搬搬主机显示器等等。就这样每天除了清洁设备的灰尘其余的时间都是在看师父们的作业,处理故障、对新设备或者是从车上下下来的设备进行测试等等。看着师傅们熟练的测试着设备,我就是在想,总有一天我也会像你们一样,熟练地测试设备。 记得我最先开始学习的是对LKJ主机显示器进行卫生的清洁,当时主机是怎么打开,板件是怎么拆开都不知道,更不用说怎么修理了,当时就是师傅对我一点一滴的指导,让我学会了如何对LKJ主机显示器进行卫生的清洁。随着时间的流转,慢慢的开始接触对这些设备进行了解,如何进行测试,开始接触测试的时候,我不知道如何安装,对线路如何链接,不知道按照什么步骤来对设备进行测试,因为不懂,所以每次都是拿一个本子记下来,没事的时候我会找一些关于LKJ的书籍来看一下,看不懂不理解的时候就去问师傅或者是工长,在他们的细心讲解下,我开始对设备有了进一步的了解,同时我也学会了对这些设备如何进行测试。

经过不断地学习,我学会了很多,开始可以帮着师父做一些简单容易的事情,做完让师傅做一下检查,再经过工长的检查测试验收,最后把测试好的设备进行成品管理房内。只要付出就会有回报,在师傅工长的指导下,我现在已经学会了很多基本技能,比如如何分析LKJ主机的文件,测试,对显示器内部部件的固胶,测量电压、简单地故障处理等等,可谓是收获颇丰。

生产车间设备改造总结 篇3

20xx年一连铸车间围绕降本增效的工作方针,根据公司和厂里的要求,顾全大局,勇挑重担,把加强设备管理,提高产品实物质量作为工作的重中之重。在管理上遵循“管好、用好、维护好”的原则,从严从细抓工作、充分保障设备能力,提高铸机使用寿命。生产过程中推行“标准化操作、精确化组装、精细化检修”的工作理念,完善以点检定修为核心的TPM管理体系,面向生产现场,以6S管理活动为基础,建设自主维修体系为重点,改善提案动力,实现设备效率最大化。修订和完善了《点检作业标准》、《一连铸设备操作规程》等管理制度,抓好关键设备的精度管理和功能管理,保证了铸机的正常运转,为车间全年各项指标的完成奠定了良好的基础。

一、精确化组装、精细化检修,确保设备精度

为了提高设备性能,车间在设备组装的精细和精度方面下功夫。特别是对铸机的结晶器、二冷段等关键设备,严把尺寸验收关,抓好对弧精度的控制,确保对弧精度始终保持在0.5mm以内。

1-11月份设备组装及上机情况统计如下:

组装(台)上机(台)1-11月份车间结晶器的上机使用台数为23台,比20xx年减少了6台;结晶器的单台最高过钢炉数由20xx年的2332炉提高到2447炉,延长拉矫机、扇形段的使用周期。降低了设备返修次数,节约设备维修费用35万元。

结晶器2323二冷段1515拉矫机1615扇形段2525在设备检修方面,1-11月份车间共计划检修了22次,检修了238小时,检修了265项内容。车间严格执行精细化检修制度,提高设备验收标准,对检修实行全方位、全过程进行跟踪管理,严格执行弧度、精度的考核制度,强化检修过程控制,保证了检修的高质量、高标准,提高了设备使用周期。防止了设备的过检修和欠检修,节约了成本。

在设备操作和维护方面,要结合本单位实际,全面推行对员工的TPM知识、技能培训和教育。围绕生产作业现场,重点抓好生产操作岗位人员自主维修的管理知识、标准规范、作业技能的培训。使广大员工转换观念、理解理念、掌握技能、取得了显著实效。在操作方面提倡标准化操作,杜绝违章、野蛮操作;在维护方面充分发挥操作人员的连续工作性,提倡对设备的精心呵护,严格点检制度和停机检查制度,

二、全面加强点检定修工作,加速TPM管理推进

20xx年我车间在设备上推行TPM管理工作,加速全员生产维护管理工作。重新修订了《日常设备点检标准》,《一连铸设备操作规程》等多项设备管理制度和点检定修管理办法,重新修订了设备的点检、维修工、岗位操作工三方分工协议。

在点检过程中,严格依据点检标准和根据工作计划进行点检,定期通过点检实绩分析来修正改善点检的目标,找出设备薄弱环节,提出改进意见;做好重点设备的劣化倾向分析与管理;做好关键设备的功能、精度管理,提高了设备点检作业的效率。最大限度的将设备故障消除在萌芽状态,减少了设备非计划停机时间。

完善点检设备的包机管理,明确职工检修和维护职责。做到了设备“台台有人管,人人有职责”,提高操作工人的技术素质和业务水平,推行了操作工人对简单问题的自主维修。严格控制备件、材料计划的申报工作,对超储物资的消耗实行跟踪管理,对关键设备的状态稳定、功能投入、

精度保持实施重点管理,确保设备功精度的达标率为100%。车间备件由年初的5.4元/吨降到年初3.8元/吨,进入四季度又降到了3元/吨;材料由年初的4.0元/吨降到年初3.08元/吨,进入四季度又降到了2.3元/吨。保证了车间各项指标的完成。

三、设备创新和技术改造工作

通过多项科技创新和技术攻关活动,提高了职工素质,增强了职工协作意识,创新意识,解决了生产难题,降低车间生产成本。

1、电磁搅拌水系统改造:在生产过程中系统断电,电磁搅拌系统需要启用应急事故水阀来冷却电磁搅拌辊,但启用事故冷却水,会造成1#板坯电磁搅拌水箱内纯水电导率超标,造成电磁搅拌系统不及时投入使用。

车间重新设计,施工一条软水管道,解决了水箱内纯水超标的难题,保证电磁搅拌系统的正常使用。减少了滤芯耗量,每年为车间节约成本1201x元。

2、二切对中装置改造:在连铸生产过程中,当铸坯进入二次切割区域,需要使用导向对中装置,以避免铸坯在辊道运行时跑偏,影响铸坯的切割质量。但启动对中装置会使液压站压力产生较大波动,严重时甚至会影响了整个铸机线的生产,存在较大的安全设备隐患。

设计、新增设一个小型液压站,把对中装置的液压控制系统从总液压站中分离出来。整个设备采用厂里原来淘汰报废的备件,节约成本30000元。

3、扇形段喷淋系统改造:原扇形段喷淋架的固定方式采用的是用铁丝捆绑固定,生产过程中容易松动,造成铸坯冷却不均匀,影响铸坯质量。

将扇形段喷淋架的固定方式改为斜铁固定式,加工了专用的叉架,斜铁,确保了喷嘴位置的准确性,提高了铸坯质量。

4、二冷段喷淋系统改造:为了适应品种钢的需求,车间对二冷段喷淋

系统进行了改造,自行,设计在铸机上增设了一趟压空管道,把原来二冷段喷淋系统由水冷却嘴改为汽水冷却,提高了品种钢质量。

5、PLC系统的优化:由于CPU316-2DP存在设计缺陷,在瞬间掉电恢复送电后,CPU系统内部原因程序加载不上,PLC无法正常运行,造成生产停机。此外检修电源插座与PLC电源未分开,在检修设备外部故障时影响PLC供电。

车间对PLC系统进行了优化:为了PLC系统稳定运行,防止失压,车间使用不间断电源对PLC系统供电;并且对PLC供电电源进行改造,采用单独供电系统。检修电源、照明、风机等设备则用其他外部电源。PLC系统的优化,降低了设备故障。

6、运输辊道的改造:原来的运输辊道混凝土基础部分损坏,造成底座松动,辊子使用寿命短。

车间采用连接固定的方式,先用斜铁找平辊道的基础,再把一部分辊道底座焊接在一起。利用淘汰报废的备件加工,设计加工了3套辊道的导向装置。为了减少三合一减速机的损坏,在辊道底座上焊装减速机固定支撑架。提高了辊子寿命减短,降低了车间维修成本,每年可为车间节约成本12万元。

四、积极开展修旧利废、节能降耗

为了降低成本,车间积极开展修旧利废,节能降耗活动,凡是车间内部能修理的决不让外委单位修理,能够自己制做的决不委托他人,能够修复使用的决不报废,全年共节约成本83万元。

1、修旧利废方面:

实行“小修自主、减少返修”的原则,提倡职工自主维修,全年修理油缸、钩头、中包盖、大包盖、减速机等各类大小备件,共计80余件,全年节约维修费用68万元。

2、备件制作

车间自行设计、制作了各类工具、备件,如:中包烘烤架、溢流槽、中包盖、小渣盘等各类备件。累计节约成本15万元。

3、在节能降耗方面

车间杜绝了跑、冒、滴、漏现象,发现问题及时处理,加强点检巡检工作,对各类管道及一些薄弱部位执行定期更换,保证了各项能耗指标的完成。1-11月份比去年同期节省液压油40桶,节约了成本36000元。

五、存在的不足

今年,虽然我们在设备上取得了一些成绩,但还存在许多不足之处,

1、在点检定修方面,还需要不断修改和完善点检作业标准、检修标准等多项点检作业文件,以适应不断变化的生产需求。在备件组装检修质量上,需要进一步提高开口度和对弧精度。

2、加强在岗职工的技术培训,进一步提高他们的业务素质和专业水平。

六、明年的工作和打算

1、开展多种形式技能培训,提高人员素质及责任,增强企业发展后劲。通过技术比武等形式,开展互帮互学,共同提高。不断提高职工的实际操作能力和技术水平。

2、积极开展开源节流工作,转变职工观念。坚持修旧利废,对有修复价值备件进行修复,开展技术攻关和节能降耗活动,严格控制备件、材料计划的申报,降低车间各项成本。

3、设备是连铸车间生产和质量的保障,在新的一年里我们继续遵循“管好、用好、维护好”设备的原则,严格执行标准化操作、精确化组装、精细化检修的工作理念,做好计划检修,节约检修时间,提高检修质量。

4、继续实施好设备功能精度管理,争取精度达标率和功能投入率实现100%。在降低设备故障的同时,降低设备的运行成本和检修维护费用。

5、深入推进TPM管理,以6S管理新行动为基础,以“改善提案、自主维修、专业维修、前期管理、功能精度提升、安全与健康环境改善、管理高效化、员工素质提升”为预防维修机制,对设备六大损失和生产现场的一切不良实施持续的自主改善,努力实现6Z(零事故、零故障、零缺陷、零差错、零库存、零浪费)的目标。、

生产车间设备改造总结 篇4

尿素车间20xx年x月份设备总结 20xx年x月份三套尿素生产负荷小,三尿开车不稳,老系统设备稳定,现做一个总结:

一、20xx年x月x日三尿一次开车成功,因氨冷器堵,多次造成氨泵不打量停车两次,现基本稳定。

①11月x日三尿氨冷器堵,换5#氨泵组合阀

②12月x日三尿氨冷器堵,停车处理技改二分塔

③更换三尿2#、3#、4#、5#氨泵进口阀门六只

④三尿尿液循环泵机封漏,多次检修

二、老一套因三尿开车负荷小,4机设备运行较稳定,有备机可检修

三、新老主厂房

①多次清喷头,修新融泵轴承

②拆换新三楼风机5000T1#、5#风机

本月设备运行较稳定,管子振动较多,在逐步整改,细节管理不够,需做好计划检修,保证三套尿素稳定生产。

检修尿素

20xx年x月x日

尿素车间20xx年x月份技改修旧利废总结 20xx年x月份总结如下:

①20xx年x月x日三尿素开车一次成功请给与奖励。

②20xx年x月x日中午加班及时更换三尿南北皮带滚轴承,保证了生产稳定,可节约500多元。

③20xx年x月x日、28日协助技改焊三尿包装皮带架子偏、磨袋子,加固焊接及方偏轮,保证了三尿素生产稳定,请领导给与奖励。 ④20xx年x月x日安装修复1#5000T风机减速机一台,保证了生产稳定,可节约资金8000多元。

⑤20xx年x月x日、3日协助技改三尿素二分塔内件,改焊加齿轮分布器5只,现场修二楼阀门,BT45W-25R-200一只、BT45W-25R-65三只,可节约资金2万多元。

⑥20xx年x月x日老尿800T补水闸阀坏,从仓库划一旧阀安装上,T41-16-250一只,可节约800多元。

⑦20xx年x月x日三尿停车,现场修复两台氨泵BT45W-25R-65两只,BT45W-25R-100一只,外出加工车阀芯,现场用专用工具磨阀座,可节约资金一万多元。

⑧20xx年x月18-19日三尿一吸塔爆管内漏严重,在不影响停车下,拆下封头带压堵焊C,生产处、设备处多人指导,加班干一夜堵好,保证生产稳定,请领导给与奖励。

⑨20xx年x月x日修复1#水解泵减速机齿轮一套,保证了生产稳定,可节约资金20xx多元。

尿素车间 20xx年x月x日

生产车间设备改造总结 篇5

在过去一年里,在公司领导的正确领导下,在各部门车间的配合下,设备管理工作取得了一定的成绩,但其中也存在许多不足之处,现将去年的工作总结如下:

一、机床设备方面的主要内容

1保证设备正常运行

设备出现故障时机修及时维修,当出现无法修理的故障时,及时联系厂家技术人员协助维修和保养,并且部门内负责对当日的维修单进行登记和分析,掌握机床的运行情况,能够及时的做出反应,保证机床的正常运行。 2新设备的安装和部分设备的位置调整

随着新产品的增加和公司规模的扩大,公司成立了三车间并且购进了先进的设备,包括三台加工中心,两台专用铣床,一台三坐标检验机床和二车间的十台立式数控车床。新设备到厂后及时联系厂家对设备进行安装和调试,并且负责对设备进行验收和设备档案的建立,制定操作规程和保养规定,使新机床进入可控状态,保证机床正常运行,现已有部分新设备已经投入生产使用。同时根据生产需求,对部分设备进行了位置调整,使设备发挥更大的效益。

3设备的维修

20xx年我们公司设备维修率很高,主要原因有以下两点:①机床设备原因。公司设备老化,又因为加工产品的原因,机床启动频繁,并且灰尘大,致使机床磨损严重,频繁出故障,经常会出现一个故障重复修理的情况。②配件方面。外购配件和维修后的配件质量差配件更换周期短,部分配件更换量略比去年有所增加。

4设备的保养

20xx年x月份我部门负责对机床清洁和加油润滑情况进行检查,;并且同时实施了机修专人负责加油,自实施以来机床的日保养情况和润滑加油情况明显得到改善,对保养不力和拒不保养的进行纠正和处罚,使员工增加对设备保养意识,降低设备故障率,延长设备使用寿命。

5刀具的管理

我部门人员对每月的使用刀具进行整理、统计和分类分析。设备管理员将分

发和回收每月的领刀记录表,对数据进行核实,然后进行单项统计,使用刀情况更加明朗,对于其他商家要求试刀的,我部门人员负责现场跟踪记录,分析刀的使用情况,为找到更加适合我们产品的刀具提供方便。

二、去年工作中存在的不足和问题

1设备保养不彻底

由于生产紧和人员不足,对部分设备没有进行彻底保养,部分保养计划没有按规定时间落实

2设备检查力度不够

去年我们对设备卫生和日保养进行检查,由于设备连续运行,检查力度还需加强部分设备日常卫生和保养还不到位。

3设备维修效率低

由于配件的质量、设备老化和机修水平有待提高,所以在部分设备出现故障的情况下没有及时排除,使维修时间延长。

三、20xx年的工作打算

1加大设备检查力度

设备管理员要对设备卫生和保养情况进行检查,并做好记录,发现问题及时通知机修解决,不致小毛病发展成大故障

2提高工作效率

机修在平时工作中要不断学习加强自身维修技能,相互之间多交流经验,维修时要及时到达现场,从根源解决问题,降低机床故障率,提高工作效率。

3按质量落实保养计划

为了提高设备性能,降低故障率。根据设备运行和保养周期,20xx年对设备做好全年的保养计划,并且和生产部协调好争取制定出大修计划。我部门人员会加大对设备的一二级保养的落实情况进行监督力度,争取做到保养为主,维修为辅,降低设备故障率,降低维修费用。

在过去的一年里我们所做的工作既有成绩也存在一定的不足,这就要求我们在新的一年里,再接再厉,在设备管理方面创造更大的经济效益,为公司的蒸蒸日上贡献更大的力量。

一键复制全文保存为WORD
相关文章